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在線測量技術(shù)在前端蓋加工中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2024-12-08
在線測量是一種基于計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制的測量技術(shù),其測量過程由數(shù)控程序來控制。在數(shù)控機(jī)床上對(duì)被加工工件進(jìn)行在線自動(dòng)測量是提高數(shù)控機(jī)床自動(dòng)化加工水平和保證工件加工精度的有效方法,因此,數(shù)控機(jī)床工件在線自動(dòng)測量系統(tǒng)是衡量數(shù)控機(jī)床技術(shù)水平的重要特征之一,已成為購置高精度數(shù)控機(jī)床*的可選配置。
零件加工工藝性分析
乘用電動(dòng)汽車的變速箱前端蓋是電動(dòng)機(jī)總成的關(guān)鍵部件,有著嚴(yán)格的裝配尺寸要求和較高的形位公差精度。零件是典型的壓鑄件,材料為zl104,零件重量2.3kg,年需求量為8萬件,零件zui大外形尺寸φ321×78。
根據(jù)零件的結(jié)構(gòu),零件機(jī)加工分三道工序進(jìn)行加工:op10數(shù)控車,加工端面和φ72e6。op20數(shù)控車加工a基準(zhǔn)端面和φ321e6、φ62s7,op30加工中心,采用帶a軸回轉(zhuǎn)的加工中心夾具,以a基準(zhǔn)端面和φ288h8定位夾緊,機(jī)床采用在線自動(dòng)測量系統(tǒng),在加工前協(xié)助操作者以φ62s7為定位基準(zhǔn),進(jìn)行工件的找正,自動(dòng)完成工件坐標(biāo)系的設(shè)定,以保證兩個(gè)面的4-φ7.6h7對(duì)基準(zhǔn)c的位置度0.05mm的加工技術(shù)要求。圖1是零件op30工序加工簡圖。
圖1
op10,op20機(jī)床選用日本產(chǎn)takisawa(瀧澤)tc350e數(shù)控車床,op30機(jī)床選用lgmazak(小巨人)510c立式數(shù)控加工中心,為保證零件的加工精度要求,對(duì)零件的加工的外部空間環(huán)境的溫度和切削液的溫度,進(jìn)行了有效的控制,使用了中央空調(diào)控制外部空間環(huán)境的溫度,溫度要求為20°±1°,各工序機(jī)床選配了的切削液恒溫循環(huán)控制系統(tǒng),溫度要求為20°~25°,zui大限度的降低了連續(xù)切削加工過程中,產(chǎn)生的熱量對(duì)零件加工精度的影響。
數(shù)控機(jī)床在線測量的工作原理
數(shù)控機(jī)床的在線檢測系統(tǒng)由硬件和軟件組成。硬件部分通常由以下機(jī)床本體,cnc數(shù)控系統(tǒng),伺服系統(tǒng)和在線測量系統(tǒng)幾部分組成。
1.在線測量系統(tǒng)的組成
在op30工序lgmazak510c立式數(shù)控加工中心機(jī)床選用的在線測量系統(tǒng)是選用的意大利marposs(馬波斯)的產(chǎn)品,采用的是紅外線傳輸主軸測量系統(tǒng),觸發(fā)式測頭系統(tǒng)在機(jī)床里的工作安裝如圖2所示。
圖2
在線測量系統(tǒng)有觸發(fā)式測頭、信號(hào)傳輸系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)組成,是數(shù)控機(jī)床在線測量系統(tǒng)的關(guān)鍵部分,直接影響著在線測量的精度。其中關(guān)鍵部件為觸發(fā)式測頭,使用觸發(fā)式測頭可在加工過程中進(jìn)行尺寸測量,根據(jù)測量結(jié)果自動(dòng)修改加工程序,改善加工精度,使得數(shù)控機(jī)床既是加工設(shè)備,又兼具測量機(jī)的某種功能。
2.數(shù)控機(jī)床在線測量系統(tǒng)的工作原理
回轉(zhuǎn)夾具4位于圖3所示位置,操作工將零件按要求將零件裝入回轉(zhuǎn)夾具4中,打開手動(dòng)兩位四通液壓開關(guān)控制閥(圖中未畫出),液壓油通過和回轉(zhuǎn)夾具4相連的配油器6,推動(dòng)回轉(zhuǎn)夾具4上的液壓轉(zhuǎn)角缸8,壓緊零件2,然后,啟動(dòng)機(jī)床程序工作,機(jī)床按程序通過a軸1和尾座5帶動(dòng)回轉(zhuǎn)夾具4回轉(zhuǎn)180°,機(jī)床按程序要求用機(jī)床機(jī)械手(圖中未畫出)將觸發(fā)式測頭7從刀庫中調(diào)至機(jī)床主軸上,執(zhí)行在線測量宏程序,測量出零件φ62s7基準(zhǔn)c的坐標(biāo)位置,將此坐標(biāo)位置通過在線測量宏程序設(shè)定為零件加工程序的初始原點(diǎn),機(jī)床按宏程序自動(dòng)完成零件坐標(biāo)系的設(shè)定。機(jī)床繼續(xù)按零件加工程序要求,調(diào)用刀具3按圖紙進(jìn)行零件加工,直至一個(gè)加工循環(huán)完畢。為保證加工和測量過程中a軸1和尾座5的定位精度,a軸1和尾座5都采用了液壓剎車鎖緊功能,確保了在高速加工和運(yùn)動(dòng)過程中,夾具的整體剛性。圖3是零件op30工序加工中心回轉(zhuǎn)夾具示意圖。
圖3
結(jié)語
采用在線自動(dòng)測量系統(tǒng),在加工前可協(xié)助操作者進(jìn)行工件的找正,自動(dòng)完成工件坐標(biāo)系的設(shè)定,縮短輔助時(shí)間,提高加工效率;在加工中和加工后可自動(dòng)對(duì)工件尺寸進(jìn)行在線測量,并能根據(jù)測量結(jié)果自動(dòng)生成誤差補(bǔ)償數(shù)據(jù)反饋到數(shù)控系統(tǒng),以保證工件的尺寸精度及批量工件的尺寸一致性。采用機(jī)內(nèi)在線測量還可避免將工件移至測量機(jī)測量所帶來的二次誤差,從而可提高加工精度及精度保持性,通過一次切削即可獲得合格產(chǎn)品,大大增強(qiáng)數(shù)控機(jī)床的智能化程度。
根據(jù)零件的加工工藝要求,機(jī)床安裝了使用在線測量系統(tǒng)。經(jīng)過約6個(gè)月的使用,加工了約3萬件產(chǎn)品,使用效果圓滿的達(dá)到了初始的設(shè)計(jì)要求,其主要關(guān)鍵尺寸特性,全部達(dá)到cpk≥1.67的技術(shù)要求,圓滿的達(dá)到了初始的質(zhì)量設(shè)計(jì)要求,目前產(chǎn)品已經(jīng)順利的投入批量的生產(chǎn)供貨中。
(來源:廣東鴻圖科技股份有限公司)
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