國產(chǎn)耐磨球閥的研制與工業(yè)應(yīng)用
2012年9月21日,由中石化組織的shk集團與燕山石化聯(lián)合開發(fā)的“s-zorb國產(chǎn)耐磨球閥的研制與工業(yè)應(yīng)用”中石化北京總部順利召開。此次會議由裝儲處龔宏教授級高工主持,賈鵬林處長擔任鑒定委員會主任,項目開發(fā)單位燕山分公司、上海開維喜閥門集團有限公司(以下簡稱shk集團)以及中石化物資裝備部、廣州分公司、滄州分公司、sei等單位的13位專家參加了此次會議。
燕山石化s-zorb裝置是引進美國康菲公司技術(shù)建設(shè)投產(chǎn)的套汽油吸附脫硫裝置,也是目前京標ⅳ車用汽油生產(chǎn)的重要的裝置。該裝置反應(yīng)器、再生器與閉鎖料斗之間用于吸附劑流化輸送的閥門開關(guān)頻繁,工況苛刻,還要求達到vi級密封、零泄漏,以避免高溫氫氣與氧氣互串發(fā)生危險。這些耐磨球閥在2009年10月之前全部為進口產(chǎn)品,因進口閥門購置成本高、備件供貨周期長、缺少等因素,影響裝置長周期安全穩(wěn)定運行。為此,shk集團自2009年起建立了高溫材料試驗裝置和耐磨材料實驗室,引進日本機械手噴涂技術(shù)及首套高精度球面五軸加工中心,對耐磨球閥制造技術(shù)進行優(yōu)化并申請了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的,不僅了粉塵進入球閥密封面引起的泄漏問題,還提高了球體及閥座的圓度及配合精度、表面光潔度以及閥門的耐磨性,為超耐磨性球閥的加工制造提供了技術(shù)保障。在此基礎(chǔ)上,shk集團生產(chǎn)了三臺cl600、dn80國產(chǎn)耐磨球閥,每臺購置費比進口球閥節(jié)省約18萬元,隨機抽取一臺,在其開發(fā)的首套s-zorb耐磨球閥模擬試驗裝置上進行了1萬次開關(guān)試驗,達到零泄漏。在專家論證后,燕山分公司s-zorb裝置分別于2009年11月12日、2010年1月4日和3月2日將上述國產(chǎn)球閥安裝在閉鎖料斗xv-1009、xv-1006和xv-1017的位置上并投入運行,其中xv-1009位置的耐磨球閥已累計穩(wěn)定運行22個月,*工藝生產(chǎn)要求,表明國產(chǎn)耐磨球閥整體技術(shù)已達到水平。
近年將陸續(xù)建設(shè)十多套s-zorb裝置,每套s-zorb裝置約有30臺耐磨程控球閥和81臺手動耐磨球閥,若新裝置全部采用國產(chǎn)耐磨球閥,按每臺閥門比進口產(chǎn)品節(jié)省10萬元計算,每套裝置將節(jié)省投資1000多萬元,效益非??捎^。本次聯(lián)合研制項目得到了來自中石化總部、燕山石化及中石化下屬相關(guān)單位的大力支持。shk集團與燕山石化聯(lián)合研制的s-zorb裝置程控耐磨球閥,不僅實現(xiàn)了s-zorb耐磨球閥的國產(chǎn)化,打破了品牌對s-zorb裝置關(guān)鍵閥門的技術(shù)壟斷,減少了廠家對進口設(shè)備的依賴,同時對于縮短供貨周期、降低設(shè)備成本、延長設(shè)備使用壽命、便于維護等方面均具有深遠意義。