進給伺服系統(tǒng)的任務(wù)是完成各坐標軸的位置控制,在整個系統(tǒng)中它又分為:位置環(huán)、速度環(huán)、電流環(huán)。在這些環(huán)節(jié)中,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)異?;蚬收隙紩λ欧到y(tǒng)的正常工作造成影響。下面就以出現(xiàn)頻率較高又最有代表性的故障:“隨動誤差大”的報警作為典型伺服故障進行詳細的分析。
okuma數(shù)控車床x軸“隨動誤差大”報警的分析與修復(fù)故障機床:數(shù)控車床控制系統(tǒng)類型:okuma osp500*現(xiàn)象:機床上電后,點動方式下手動移動x軸,x軸不動,接著crt上出現(xiàn)“411.隨動誤差大x軸”報警,同時設(shè)備二次電掉電,每次都如此。
故障分析:對于“隨動誤差大”的故障,其實質(zhì)是運動軸的實際位置與理論位置(即位置給定)之間
的累計誤差值超過了該軸參數(shù)中規(guī)定的允許值,故障有可能出現(xiàn)在硬件或軟件兩個方面。
軟件原因:就是伺服參數(shù)設(shè)定的問題。這時可以檢查1825#參數(shù),看看該軸的伺服環(huán)增益是否設(shè)置得過小,可相應(yīng)地提高伺服增益;或者看1828#參數(shù),該軸移動中的最大允許位置偏差量是否太小,若太小則增大這個值;其次,檢查1423#參數(shù)及1424#參數(shù),看軸手動連續(xù)進給(jog進給)時的進給速度或手動快速進給是否過大,可適當(dāng)減小設(shè)置。但我們的故障現(xiàn)象是x軸根本沒動,因此與速度設(shè)定無關(guān);1825#參數(shù)和1828#參數(shù)的設(shè)定內(nèi)容與正常時一樣,因此,也不是位置增益或最大允許位置偏差量太小的問題。
硬件原因 : 本著由外及內(nèi)、先易后難的排故原則,做如下操作:1)是否為機械方面的問題,如電機與絲杠的連接問題、電機軸承問題、潤滑問題等。
排除方法:手動移動該軸的同時,在crt上監(jiān)測電機的負載變化情況,若負載超過額定負載的100%,則說明確實存在機械卡死;若負載正常,則可以這個懷疑。運用該方法,我們發(fā)現(xiàn)手動移動x軸時,直到報警出現(xiàn),負載都非常正常且最大不超過額定負載的8%,說明x軸隨動誤差大并不是由于機械原因造成的。2)位置檢測元件、控制模塊或電氣連接等方面的問題。
排除方法:通過交換法進行判斷。首先交換x軸與z軸的功率放大器,結(jié)果依然出現(xiàn)x軸隨動誤差大的報警,說明x軸的功率放大器沒有問題。其次,把兩軸電機動力線進行對換,為了保證每個軸閉環(huán)的完整性,此時還得將兩軸的脈沖編碼器的反饋線進行對換。其實,這種操作就等同于兩個電機的交換,只不過挪動電機不方便而已。結(jié)果,x軸可以手動運行了,也沒有報警出現(xiàn),而在手動運行z軸時,則出現(xiàn)了與先前x軸一樣的故障情況,即不但z軸不動反而出現(xiàn)了“411隨動誤差大z軸”的報警。這足以說明問題出在電機側(cè)。在對x軸電機進行靜態(tài)測量時,發(fā)現(xiàn)電機上連接動力線的插座中,有一根插針彎了,使得三相動力電源中有一相沒能接到電機上,造成x軸電機缺相,電機無法運動進而產(chǎn)生上述故障。將彎曲的插針弄直,電機連接恢復(fù)正常后上電,再次運行x軸及z軸,則一切正常。到此為止,故障修復(fù)。