工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)市場競爭的白熱化,使人們對于設(shè)備與控制質(zhì)量要求也變得越來越嚴(yán)格。隨著科學(xué)技術(shù)不斷的發(fā)展,一些新技術(shù)新工藝不斷的應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的過程控制中,使以前無法解決的問題得以迎刃而解。基于變頻調(diào)速器與plc的結(jié)合應(yīng)用于鋼鐵企業(yè)的回收水池的水位控制系統(tǒng),有效地解決了一直難以解決的水位控制問題,并帶來了巨大的管理效益與經(jīng)濟(jì)效益。
2 原回水池水位控制工藝簡介
我國鋼鐵廠60%以上都采用低耗的連鑄坯工藝。工藝在拉坯過程中是依靠水冷卻。由于性水資源短缺,為降低成本和節(jié)能,冷卻水被回收到回流池中,經(jīng)處理后再循環(huán)利用。漣鋼三煉鋼連鑄機(jī)也是采用這種冷卻水循環(huán)利用工作方式。
三煉鋼冷卻水回流池深12m,面積55m2,在離池底高8m平臺處安裝兩臺70kw的水泵設(shè)備及調(diào)節(jié)閥門,水泵入水吸頭離池底1m。原冷卻水回流池水位控制是靠人工值班,值班人員用眼睛觀察池內(nèi)水位,根據(jù)池內(nèi)水位的變化,手工操作水泵的起、停和手動調(diào)節(jié)控制閥的流量,把回流池的水輸送到廢水處理處經(jīng)處理后再循環(huán)利用到聯(lián)鑄坯水冷卻工藝中。
這種水處理工藝所出現(xiàn)的問題,水位過漲時水泵沒有全力投入工作,淹沒了8m平臺的設(shè)備。當(dāng)水位很底時,水泵卻運轉(zhuǎn)過快,產(chǎn)生氣蝕,導(dǎo)致水泵吸空振蕩,使得水泵葉片嚴(yán)重?fù)p壞。因此這兩臺水泵每月都要檢修幾次,不是設(shè)備被淹就是水泵損壞。此外,配電柜經(jīng)常被燒壞,每月也要多次維修。因此既造成巨大的人力物力的浪費又影響正常生產(chǎn)。
3 原系統(tǒng)的問題分析
3.1 生產(chǎn)過程包含的時變隨機(jī)性客觀原因
(1) 生產(chǎn)過程中,聯(lián)鑄機(jī)工作臺數(shù)隨機(jī)變化很大,工作臺數(shù)多則用水多,回流大,反之亦然。
(2) 突發(fā)事件,夏季暴雨或其它突發(fā)用水,也都要流入回流池,可造成回流池水位突漲。
(3) 回流池較深光線不好,難以觀察到準(zhǔn)確的水位。
(4) 操作繁鎖,上、下水池操作不方便。
3.2 原系統(tǒng)的蓄水池容積與設(shè)備配置及設(shè)備控制的工作方式
(1) 蓄水池的容積
55×(8-1)=385(m3) (1)
(2) 抽水系統(tǒng)有兩臺水泵、兩個調(diào)節(jié)閥及兩臺水泵電機(jī)、啟動柜和操作臺構(gòu)成
水泵技術(shù)指標(biāo)如下:
水泵型號:y350m-4;
功率:70kw;
額定電壓:380v;
額定電流:140a,
額定轉(zhuǎn)速:1480r/min;
排水量:1100m3/h。
(3) 控制方式
由操作員用眼睛觀察蓄水池水位,根據(jù)水位的偏差,投入水泵工作,并操作相應(yīng)的調(diào)節(jié)閥,有時投入一臺,有時投入兩臺,水泵電機(jī)為直接啟動,不能調(diào)速。
3.3 原系統(tǒng)所存在的問題分析
(1) 水泵流量的分析
水泵流量每臺為18.3m3/min,而蓄水池zui大的容積為385m3,要抽空蓄水池,即使只投入一臺水泵工作(暫不記回流到蓄水池的回水流量),則:
385÷18.3=21(min) (2)
若兩臺同時投入運行則為11min,而在實際生產(chǎn)中水池水位要求維持在半池以下的水位,可見抽干所用時間就更短,這樣會帶來以下所分析的一些問題;
(2) 泵的工作方式分析
由于水泵的工作方式只有兩種,要么滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)、要么停機(jī),水泵抽水過快又不能調(diào)速運行,而操作人員很難能適時去調(diào)整調(diào)節(jié)閥,無法把抽水的流量控制在一個合適的水量上,那么只能靠水泵頻繁起停;
(3) 控制方式分析
由于水泵的控制方式是由人工操作,操作員首先要觀察蓄水池的水位,再去控制電池閥和起停水泵,而水泵的抽水流量較大,要想維持在一定的水位,工人必須頻繁的觀察水位和頻繁的操縱閥和水泵電機(jī)。由于過于頻繁,勞動強(qiáng)度較大,特別是夜班,為避免水位過高淹掉設(shè)備,工人大都寧可水泵一直運行而不停機(jī),長時間的水泵空轉(zhuǎn),造成水泵葉泵的氣蝕而損壞。
(4) 泵電機(jī)控制柜經(jīng)常被燒分析
水泵電機(jī)直接啟動的工作方式,使啟動電流為4~7倍的額定電流,電流沖擊高達(dá)數(shù)百安*千安培。而由于水泵的抽水流量過大過快,為保證水位在一合理的水位上,電機(jī)必須頻繁啟動,造成連續(xù)的大電流沖擊,從而燒壞電機(jī)控制柜。
4 技術(shù)改造方案
4.1 新工藝技術(shù)要求
(1) 實時掌握準(zhǔn)確的水位信號
(2) 無論流入水池內(nèi)水量大小,池內(nèi)水位基本保持不變。
正常情況下流入回水池的流量為:80m3/h,~320m3/h,由此可知原有水泵的排水量已足夠了。從水泵運行機(jī)理得出:電動機(jī)的軸動力p,流量q,壓力h之間的關(guān)系為:
p∝q×h (3)
q2=q1×(n2/n1) (4)
h2=h1×(n2/n1)2 (5)
p2=p1×(n2/n1)3 (6)
4.2 新工藝技術(shù)方案
從式(3-2)中可知,為保證回流池水位的穩(wěn)定,要求水泵的排水量跟隨流入水量大小的變化,就必須通過水泵速度的調(diào)節(jié)才能實現(xiàn),因此解決方案中采用master-k120s系列可編程序控制器、三菱fr系列變頻調(diào)速器,通過軟件編程實現(xiàn)水位閉環(huán)變頻調(diào)速自動控制,這種基于變頻調(diào)速器與plc的結(jié)合應(yīng)用于回收水池的水位控制系統(tǒng),可以有效地解決一直困擾現(xiàn)場事故頻繁不斷的連鑄冷卻循環(huán)水的控制問題。
5 技改系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與工作原理
要實現(xiàn)這些功能就必須采取回流池水位閉環(huán)自動控制。根劇水位變化,泵的流量也自動跟隨變化,從而保證回流池水位的動態(tài)恒定。回流池水位自動控制系統(tǒng)工作原理框圖如圖1。
圖1 水位自動控制系統(tǒng)工作原理框圖
水位自動控制系統(tǒng)是由水位傳感器、水位調(diào)節(jié)儀、plc控制器、變頻調(diào)速器、水泵組成,被控對象是水泵電機(jī)。
水位傳感器檢測回流池的水位參數(shù)。水位傳感器采用擴(kuò)散硅隔離式敏感組件,內(nèi)設(shè)動態(tài)壓力補(bǔ)償和溫度補(bǔ)償電路,用以消除液位波動和水溫的溫度所引起的誤差,zui終將液位信號轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)的電信號。
plc控制器接收水位傳感器檢測回流池的水位信號,進(jìn)行pid調(diào)節(jié)運算后,輸出恒流信號,決定變頻調(diào)速器的工作狀態(tài)。同時根據(jù)現(xiàn)場實際情況所設(shè)定的水位上限和下限進(jìn)行比較運算,進(jìn)行邏輯運算,輸出上限、下限報警信號。
變頻調(diào)速器的起、停受控于plc的輸出,而變頻調(diào)速器的頻率輸出則取決于“plc水位調(diào)節(jié)儀”的輸出信號,“plc水位調(diào)節(jié)儀”的輸出信號又是由水位傳感器的水位所決定。
plc主控制程序流程圖見圖2。
圖2 plc主控制程序流程圖
6 結(jié)束語
改造后的效果
6.1 故障率下降生產(chǎn)率提高
(1) 改造后的系統(tǒng)采用變頻調(diào)速器供電,從根本上解決了啟動電流沖擊的問題,由原來的700a降低為70a以下,解決了動力配電屏由于電流過沖而損壞的問題。
(2) 改造后的系統(tǒng)實現(xiàn)了水位自動控制,解決了水淹設(shè)備或抽空使水泵損壞造成停產(chǎn)的問題。因此,水淹設(shè)備造成停產(chǎn)的事故由原6次/年減少為0,設(shè)備維修由24次/年減少為一年一次的正常檢修,可見改造后的系統(tǒng)故障率下降,生產(chǎn)率上升。
6.2 節(jié)能效益
由原來調(diào)節(jié)閥和頻繁起停電機(jī)控制排水量變?yōu)樽冾l調(diào)速調(diào)節(jié)電機(jī)的速度來控制排水量,降低了電機(jī)啟動和滿負(fù)荷運行的能量損耗,同時也消除了調(diào)節(jié)閥無謂的摩擦損耗。
改造前后輸入電流(一次側(cè))線電流數(shù)值對比如附表。
附表 線電流對比
從附表中可見,改造后電機(jī)的啟動電流比改造前降低了100倍,由于水泵是軟性負(fù)載,改造后由變頻器啟動,從根本上消除了電動機(jī)的啟動沖擊,因此能耗大幅降低。在“工作”、“維持”階段,能耗也成倍降低。
(1) 改造前電動機(jī)啟動時的能耗
電機(jī)啟動時間為1分鐘,每班平均啟動5次,一天為15次,一年之中除兩個月的大修外,300天處于工作中,因此,一年的電耗為:
700×380×10-3×1/60×15×300=19950(kw.h)
而改造后,電機(jī)啟動后就一直處在“工作”或“維持”狀態(tài),因此無啟動電耗。
(2) “工作”狀態(tài)時的電耗
三煉鋼冷回流池水位自動控制系統(tǒng)有40%時間都處于“工作“狀態(tài),一年節(jié)約的電能為:
(140-50)×380×10-3×24×300×40%=98496(kw.h)
(3) “維持”狀態(tài)時的電耗
三煉鋼冷回流池水位自動控制系統(tǒng)大多數(shù)時間都處于“維持”工作狀態(tài),因此,一年節(jié)約的電能為:
(140-40)×380×10-3×24×300×60%=164160(kw.h)
每度按0.5元計算,一年共用電節(jié)省開支為:
(19950+98496+164160)×0.5=14.13(萬元)
自從水位實現(xiàn)自動控制之后,已運行兩年時間,運行狀態(tài)良好,效果十分顯著。